這是我在做氣浮設計時(shí),收集到的一些圖紙,給大家參考分享下!
前幾天去看了一個(gè)給水廠(chǎng),日產(chǎn)水15萬(wàn)噸,設計方為了除藻,設計了氣浮工藝,但其氣浮與沉淀做在一起,做成沉浮池,分成了很多小格,結構也相當復雜。個(gè)人認為氣浮與沉淀的水力停留時(shí)間不一樣,做在一起不好控制,效果也不一定好。個(gè)人覺(jué)得分別設置要好點(diǎn),因為沒(méi)有這方面的經(jīng)驗,特發(fā)上來(lái)請大家指正。多謝!
氣浮池上刮渣板刮渣時(shí)當接近邊槽一米左右時(shí),渣子開(kāi)始從兩側和底部回返,刮板不夠長(cháng),距邊墻約300,刮板傾斜前進(jìn)。怎么修理一下呢,大家有何高見(jiàn)?
回流水和加壓空氣是如何在溶氣罐里混合的,大概要混合多長(cháng)時(shí)間才能釋放到氣浮池?還有每次氣浮完關(guān)了溶氣水泵后溶氣罐都會(huì )釋放出大量的空氣,在氣浮池里翻江倒海,何故?
我前段時(shí)間設計加工的氣浮設備調試時(shí)遇到的問(wèn)題,請各位大俠指點(diǎn): 設計參數為:10/h ,罐體高2M,進(jìn)出口為Φ25 ,多空網(wǎng)板為1M,由于本人初次設計,加上加工上的限制,經(jīng)過(guò)不斷的翻閱資料,發(fā)現罐體高度不夠,1.工作一段時(shí)間后大約為(5_10分鐘),不出溶氣水,液位顯示下降,2.買(mǎi)來(lái)的空壓機不能調節壓力,始終在6KG,靠調節安全閥來(lái)控制壓力為3KG,3.溶氣回流泵為南方立式多級CDL2-110. 現在我分析的可能是,進(jìn)口管件過(guò)小,還有就是泵的流量過(guò)小呢?關(guān)于電路控制方面的我的方法是由罐體的液位開(kāi)關(guān)控制回流泵的開(kāi)停,空壓機就直接工作,幫我分析一下,還有幾種可能,謝謝!!!我的聯(lián)系方法是:wanyihua88@126.com
電鍍的漂洗廢水,要進(jìn)反滲透進(jìn)行回用,現有,砂濾、保安過(guò)濾器、微濾和反滲透,但是由于廢水中,懸浮物,銅鎳等金屬離子較高,COD大約130所以現在考慮在前級加裝一套,氣浮、BAF。請教各位達人氣浮對于降低COD,金屬離子效果怎么樣啊?拜托了!
各位專(zhuān)家,由于接觸環(huán)境不久,很多都不懂,現在做一個(gè)電子廠(chǎng)的廢水處理,需要用到氣浮,請問(wèn)氣浮的泵應該根據什么選型?在此謝謝各位了
調節池出水直接進(jìn)入氣浮池 泡沫產(chǎn)生的很多 如何處理 請各位高手指教
0 前言 氣浮設備是一類(lèi)在水中通入或產(chǎn)生大量的微細氣泡,使空氣以高度分散的微小氣泡形式附著(zhù)在懸浮物顆粒上,造成密度小于水的狀態(tài),利用浮力原理使其浮在水面,從而實(shí)現固-液分離的水處理設備。氣浮方式可分為散氣氣浮、溶氣氣浮(包括真空氣浮法)與電解氣浮法。目前在給水、工業(yè)廢水和城市污水處理方面都有應用。氣浮設備較其它固-液分離設備具有投資少、占地面極小、自動(dòng)化程度高、操作管理方便等特點(diǎn)。在實(shí)踐中應根據廢水處理工藝、廢水的水質(zhì)水量等特點(diǎn)進(jìn)行有針對性的選擇與使用。以下結合多年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗,對幾種氣浮設備的應用情況進(jìn)行介紹,供同行及用戶(hù)設計、改造、選型時(shí)參考。 1 電解氣浮設備 電解氣浮設備是用不容性陽(yáng)極和陰極直接電解廢水。靠電解產(chǎn)生的氫和氧的微小氣泡將已絮凝的懸浮物載浮至水面。達到固-
溶氣氣浮機釋放器是溶氣釋放系統的關(guān)鍵裝置,它對氣泡形成的大小、分布以及對氣浮凈水效果和運行費用均有明顯影響。目前被采用的釋放器的釋氣效率可達99.2%。 以前的研究認為,釋氣泡的大小與溶氣壓力有關(guān),低壓時(shí)形成大氣泡居多,不利于氣浮。國內最新研究認為:溶氣水在減壓消能時(shí)氣泡的釋放規律與氣泡在靜水中的狀況不同;低壓時(shí)大氣泡的出現歸咎于釋放器不良所致。除了要釋放出大量穩定的微小氣泡,關(guān)鍵是要如何防止堵塞。
氣浮池圖紙自己發(fā)了看看
氣浮進(jìn)水懸浮物50以下,投加pac和陰離子pam,出水懸浮物和總磷效果很好,但浮渣污泥脫水時(shí)用藥量大,且含水率高,如何能讓浮渣脫穩?降低含水率,求大神指點(diǎn),急
一、溶氣式氣浮機的操作 1、氣浮池必須定期刮除浮渣以保證氣浮效果。一級氣浮池每班刮油2次以上。二級氣浮池油渣少些,每班刮油渣一次即可。
我正在做廢紙回收污水的畢業(yè)設計,想用渦凹氣浮作為物化處理,但手上沒(méi)有詳細資料,所以想請教這里各位大蝦,有沒(méi)關(guān)于CAF的(最好有處理預算)資料可告知一二。小女子感激不盡!
在做淀粉處理方案,厭氧是用UASB還是ABR較好,個(gè)人感覺(jué)UASB不好啟動(dòng)。好氧呢?就接觸氧化嗎?Q=30-35噸/小時(shí)COD=25000BOD=32000懸浮物小于1.0%蛋白質(zhì)2-2.5%為可溶性蛋白糖700灰分1.2我認為BOD的測量有誤,可能是稀釋倍數太大了。請各位指教,急!謝謝!
現在在調試一個(gè)處理能力8噸的氣浮池,調了一個(gè)星期都沒(méi)效果出來(lái),很奇怪的現在:該氣浮池是豎流式壓力溶氣氣浮,溶氣水都調好后釋放器出來(lái)的溶氣水都還可以呈乳白色,取溶氣水做小試效果也很好,奇怪的是進(jìn)污水開(kāi)始出水很清澈,過(guò)段時(shí)間出水漸漸變渾濁,乃至越變變差,起先以為溶氣水量不夠,結果試了后同樣的現象,該廢水是紡織廢水,根據以往的經(jīng)驗這種廢水氣浮效果較好,小試效果也很好,而且經(jīng)過(guò)一個(gè)星期的摸索與分析排除溶氣水問(wèn)題 ,現在斷定問(wèn)題是在釋放器和氣浮池這段,就是想問(wèn)豎流式氣浮池效果是不是有時(shí)很不穩定?還是氣浮池存在問(wèn)題,按照設計手冊該氣浮池個(gè)參數都符合,上升流速稍偏低,應該也影響不是很大吧,有哪位高手做過(guò)同樣的案例,幫忙解決,還有溶氣罐壓力平穩是不是主要靠釋放器處壓力來(lái)平衡的?
我的設計參數是涂裝廢水,40m3/h,SS約500,整個(gè)槽子的尺寸4.9×2×2.3,接觸區和清水區各寬500,部分回流加壓,合適不?表面負荷5.4左右。
正常的情況下,氣浮刮渣的時(shí)候應該把液位升高,尤其是對于進(jìn)水不均勻的我想請問(wèn)下,各位使用的氣浮中,都是怎么達到這個(gè)目的的我現在使用的氣浮出現的問(wèn)題是(針對進(jìn)水不均勻的情況),不刮渣的情況下,液位很低,刮渣的時(shí)候將液位升上來(lái)的速度很慢,之所以液位低是因為要保證出水量。因為原來(lái)由于液位高出水來(lái)不及(用的是套筒閥)現在想改也難了,所以請教下,大家用的氣浮對于這個(gè)問(wèn)題是怎么控制的?謝謝
原理:渦凹氣浮(CAF)系統是世界獨創(chuàng )的專(zhuān)利水處理設備,也是美國商務(wù)部和環(huán)保局的出口推薦技術(shù)。CAF是專(zhuān)門(mén)為去除工業(yè)和城市污水中的油脂、膠狀物及固體懸浮物(SS)而設計的系統。整個(gè)氣浮系統共由五部分組成,如圖1所示: 經(jīng)過(guò)予處理后的污水流入裝有渦凹曝氣機的小型充氣段,污水在上升的過(guò)程中通過(guò)充氣段與曝氣機產(chǎn)生的微氣泡充分混合,曝氣機將水面上的空氣通過(guò)抽風(fēng)管道轉移到水下。曝氣機的工作原理是利用空氣輸送管底部散氣葉輪的高速轉動(dòng)在水中形成一個(gè)真空區,液面上的空氣通過(guò)曝氣機輸入水中,填補真空,微氣泡隨之產(chǎn)生并螺旋型地上升到水面,空氣中的氧氣也隨之溶入水中。 由于氣水混合物和液體之間密度的不平衡,產(chǎn)生了一個(gè)垂直向上的浮力,將SS帶到水面。上浮過(guò)程中,微氣泡會(huì )附著(zhù)到SS上,到達水面后SS便依靠這些氣泡支撐和維持在水面。浮在水面上的SS間斷地被鏈條刮泥機清除。刮泥機沿著(zhù)整個(gè)液面運動(dòng),并將SS從氣浮槽的進(jìn)口端推到出口端的污泥排放管道
氣浮
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