求教關(guān)于卡魯塞爾氧化溝的除磷,正在設計一個(gè)污水廠(chǎng),用卡魯塞爾2000,但是因為出水除磷要達到90%以上,所以不知道該怎么處理,在前加厭氧區 ,再加化學(xué)除磷嗎? 這樣成本會(huì )不會(huì )太高?歡迎各位大蝦討論!
各位前輩,晚輩是一名剛進(jìn)入污水處理行業(yè)的新人,對于本行業(yè)還有些陌生,我們廠(chǎng)是采用的氧化溝工藝,我們本廠(chǎng)的氮磷排除量不是很理想,馬上要對工藝進(jìn)行一定的調整,晚輩想請各位前輩對氧化溝工藝中脫氮除磷須要注意的方面及可能發(fā)生的疑難問(wèn)題給予一定的幫助指教。晚輩拜謝!!!我的郵 件 地 址:wang_aimin79@163.com
作者:劉長(cháng)榮, 常建一設置厭氧、缺氧段的Carrousel氧化溝(文中簡(jiǎn)稱(chēng):A2/C氧 化溝)具有生物脫氮除磷功能,是目前城市生活污水處理的主流工藝之一。結合工程實(shí)例,從工作原理、工藝設計等方面對A2/C氧化溝進(jìn)行了詳細介紹,可供從事污水處理工程設計的技術(shù)人員參考。 在污水脫氮除磷的工藝設計中必須具備厭氧、缺氧、好氧3個(gè)基本條件,但是在實(shí)施過(guò)程中由于所需的處理構筑物多、污泥回流量大,從而造成投資大、能耗多、運行管理復雜。A2 /C氧化溝將厭氧、缺氧、好氧過(guò)程集中在一個(gè)池內完成,各部分用隔墻分開(kāi)自成體系,但彼此又有聯(lián)系。該工藝充分利用污水在氧化溝內循環(huán)流動(dòng)的特性,把好氧區和缺氧區有機結合起來(lái),實(shí)現無(wú)動(dòng)力回流,節省了去除硝酸鹽氮所需混合液回流的能量消耗。 1 工藝流程及設計 1.1 工藝流程流經(jīng)沉砂池的生活污水與二沉池回流污泥在A(yíng)2/C氧化溝內設置的圓形混合井進(jìn)行充分混合后進(jìn)入厭氧區Ⅰ。該區分為3格,每格都設有水下攪拌器 以防止污泥沉淀。經(jīng)厭氧反應后的混合液進(jìn)入缺氧區Ⅱ,并與由氧化溝Ⅲ 經(jīng)回流 通道Ⅳ進(jìn)入缺氧區的回流液充
本人現在從事一體式氧化溝的中試研究,研究發(fā)現氨氮脫出效果明顯。而且出水COD也在70-90之間而對于總氮和總磷去除效果只有33%左右,大不到標準。想請教一下,有誰(shuí)知道有沒(méi)有什么提高處理效果的辦法?謝謝
論文簡(jiǎn)介:為了解決氧化溝工藝生物除磷不穩定、出水磷難以達標的問(wèn)題,在氧化溝工藝生物脫氮除磷的基礎上,增加厭氧段旁側化學(xué)除磷,以提高其除磷效率,使之滿(mǎn)足 投稿網(wǎng)友:yeyong2009 上傳時(shí)間: 2012-08-31
一工廠(chǎng)進(jìn)水700T/天,進(jìn)水總磷在20左右,COD500,單純靠加藥,沒(méi)有生化處理能降到多少,降不掉的那部分原因是什么。希望解答的具體點(diǎn),謝謝。
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=2924&way=1這篇文章不知道大家有沒(méi)有看過(guò),對于里面停留時(shí)間的計算不是很明白!2.2 缺氧區Ⅱ容積的確定 ① 除磷所需容積V3:若缺氧區水力停留時(shí)間取40 min,則V3=417m3。 ② 脫硝所需容積V4:若需還原的NO3-N=30.6 kg/d,脫硝所需的MLVSS=2250kg,則V4=804m3,缺氧區Ⅱ容積=V3+V4=1221 m3,水力停留時(shí)間t2=1.95 h。
磷石膏中氧化鈣的分析方法探討磷石膏主要來(lái)源于濕法磷酸工藝產(chǎn)生的一般工業(yè)固體廢物,生產(chǎn)1t磷酸會(huì )產(chǎn)生5t磷石膏。其中90%以上為CaSO42H
接觸氧化處理生活污水 cod250左右 氨氮40左右 總磷6左右 要求出水一級A 工藝:厭氧池--缺氧池---一級好氧---二級好氧 后續有混凝沉淀目前水量是設計水量的一般,運行采用間歇曝氣。現在的問(wèn)題是:一、好氧段開(kāi)風(fēng)機后溶解氧很快升高到8--9.二、脫氮除磷效果差幾乎沒(méi)怎么去除。三、好氧段起白色泡沫特別嚴重。圖片后續傳上,求高人指點(diǎn)。。。
磷(P)是糧食系統和人類(lèi)健康的一種有限和不可再生資源,預計在100年后耗盡。脫水污泥含磷量低,不能像磷礦一樣直接作為磷資源利用。因此,脫水的污泥在提取和利用污泥中的磷之前,需要以某種方式進(jìn)行處理。與其他國家生產(chǎn)的脫水污泥相比,中國生產(chǎn)的脫水污泥具有較高的含水率、較低的熱值和較高的灰分。中國生產(chǎn)的污泥中只有一小部分可以被焚燒。脫水污泥中的磷主要與鈣(Ca-P)<
在是電鍍廢水里的磷超標了,原水里大概80左右,如何將次磷有效的氧化成正磷啊?用什么氧化劑可以解決?我現在一直在用漂水去氧化,感覺(jué)不好控制,效果也不是很明顯,怎樣控制好ORP值啊?
請問(wèn)化學(xué)除磷簡(jiǎn)單的方法是什么?老師提出石灰吸附床,可我沒(méi)找到資料。有人知道的話(huà)幫幫我,傳些資料和圖,謝謝~ 還有一個(gè)問(wèn)題,有人有生物轉盤(pán)的圖紙嗎,有的話(huà)幫忙傳一下,謝謝大家~
我用Fenton氧化處理某廢水,現在是小試階段,我看很多資料上通常Fenton氧化反應最適pH為3.5左右,而我的小試實(shí)驗在pH2-8范圍內,出水COD去除率都有70%以上,并且反應后出水pH都在2-3之間,我的雙氧水投加量是0.05 ml/ml水樣,雙氧水與鐵摩爾比為10比1,請問(wèn)這是怎么回事,請高手指教!
問(wèn)個(gè)比較基礎的問(wèn)題,都說(shuō)生物接觸氧化法比活性污泥法產(chǎn)泥量少,一直沒(méi)有徹底弄清楚,哪位高人能從理論方面徹底解釋說(shuō)明一下。
在排水手冊氧化溝部分設計上有剩余污泥量的計算,這一部分的污泥是進(jìn)入后面的沉淀池沉淀再進(jìn)入濃縮池還是直接進(jìn)行濃縮?如果處理的污水量:3萬(wàn)立方米, 進(jìn)水 BOD 200 mg/L SS 250 mg/L 出水 BOD 20mg/L SS 30 mg/L ,用氧化溝工藝,一般進(jìn)入濃縮池的污泥量是多少,我算的是大約200立方米每天,合理嗎?謝謝
處理的是印染污水,使用的改良型卡魯塞耳氧化溝,池體單邊長(cháng)度120m,來(lái)回有240m,每一個(gè)來(lái)回使用一個(gè)推流曝氣器,想問(wèn)問(wèn)可行性?這種污水特點(diǎn)是含纖維,氧化溝進(jìn)水ss大概在200mg/l,在這種情況下會(huì )不會(huì )在推流曝氣器的遠段造成死角而使污泥堆積而影響處理效果呢?這種工藝以前在城市污水中用過(guò),可處理這種污水還是沒(méi)有經(jīng)驗,請大家提供一些寶貴意見(jiàn),謝謝!
我最近在做一個(gè)100噸/天的印染廢水改造方案,原水水質(zhì)COD:1025mg/l;PH:13-14; 最突出的一個(gè)特點(diǎn)是磷的含量高達1120mg/l。怎樣才能合理經(jīng)濟的去除這么高的磷?(原有工藝是氣浮、砂濾加活性炭,我想再加上曝氣生物濾池和混凝沉淀的方法。但因為磷的含量太高可能會(huì )消耗大量混凝劑從而產(chǎn)生大量污泥,不知是否可行?)
請問(wèn)大家有相關(guān)的經(jīng)驗嗎?藥劑采用的是硫酸鋁需要去除0.4mg的 P,化驗室說(shuō)需要40mg/L的硫酸鋁化驗室的數據按道理應該是可信的。但25T的廠(chǎng)一天不就需要10T的藥劑勒??這個(gè)量也似乎太大了吧!!請各位大哥指教一下。有沒(méi)有什么數據可以參考一下??
資源共享,從網(wǎng)上找的!!
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