處理化工廢水 原水SS:2110mg/l 出水要求SS:150mg/l以下,去除率92%以上。 請問(wèn)高手專(zhuān)家指點(diǎn)以下,采用什么工藝,或用什么混凝劑可達到處理要求。 非常感謝!!
答:SS去除率低的原因可能是以下幾種中一種或幾種: ① 工藝控制不合理:1)水力負荷太大;2)水力停留時(shí)間太短。 ②
工藝是混凝沉淀-水解酸化-接觸氧化,處理皮革廢水中的噴皮子的水,原水COD1000左右,水解酸化的去除率在-20%—60%之間。原水氨氮2、30左右,混凝后一般10—20,用柱子模擬水解酸化池,停留時(shí)間12個(gè)小時(shí),氨氮去除很不穩定,有的時(shí)候高達3、40%,也有的時(shí)候氨氮增加4、50%,大多數時(shí)候一般在-20 —20%之間。而且運行中水解酸化池的溶解氧居高不下在2mg/L左右,是不是我就沒(méi)有成功的做成水解酸化池。一直不太明白水解酸化池氨氮的去除機理,氨氮的去除會(huì )隨HRT呈現規律性的變化嗎?
請問(wèn):本人在做一個(gè)印染廢水的處理方案。進(jìn)水的色度是150~200倍,出水要求是小于等于40。本人用的是水解酸化+SBR工藝。 水解酸化池的色度去除率是多少呢?如果色度不達標,本人想加一個(gè)混凝氣浮池。請問(wèn)混凝氣浮池加在前面好,還是后面好呢? 謝謝!
厭氧池COD去除率低考慮是否與厭氧池內發(fā)酵環(huán)境,各種厭氧微生物的生長(cháng)繁殖有關(guān)。各種二級處理工藝中厭氧處理階段(厭氧塔、厭氧罐、沼氣池等)中,影響厭氧池COD去除率的因素有很多。 污水處理系統厭氧強化菌解決厭氧池COD去除率低的問(wèn)題 一、參數分析 1)PH值:作用范圍為6~9之間,較好的適用范圍在6.5~7.2之間 2)溫度:作用范圍在10℃~55℃之間,較好的作用溫度為30-35℃。高于60℃會(huì )導致細菌內酶的變性;低于10 ℃時(shí),細胞生長(cháng)會(huì )受到很大的限制 3)溶解氧:在污水處理中的厭氧池,溶氧量為0.2毫克/升以下 4)鹽度:在海水和淡水中都適用,可耐受20g/L的鹽度(以氯化鈉計) 5)抗毒性:可以較有效地抵抗化學(xué)毒性物質(zhì),包括余氯和重金屬等 二、原因分析
我做的是處理生活污水,工藝是格柵—集水井—調節池—A1/O法—沉淀池—過(guò)濾—中水池,調節池中預曝氣,A1/O法中曝氣.請問(wèn)各位高手A1/O池對懸浮物(SS)的去除率是多少?調節池、沉淀池、過(guò)濾等又分別能去除多少SS呢?
氣浮池圖紙自己發(fā)了看看
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒(méi)懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
調節池出水直接進(jìn)入氣浮池 泡沫產(chǎn)生的很多 如何處理 請各位高手指教
大家平時(shí)有誰(shuí)對用生物法去除動(dòng)植物注意過(guò),一般的去除率大概是多少,如果進(jìn)水是40mg/l,用常規的生物法是否可達到20ml/L的出水
現在在調試一個(gè)處理能力8噸的氣浮池,調了一個(gè)星期都沒(méi)效果出來(lái),很奇怪的現在:該氣浮池是豎流式壓力溶氣氣浮,溶氣水都調好后釋放器出來(lái)的溶氣水都還可以呈乳白色,取溶氣水做小試效果也很好,奇怪的是進(jìn)污水開(kāi)始出水很清澈,過(guò)段時(shí)間出水漸漸變渾濁,乃至越變變差,起先以為溶氣水量不夠,結果試了后同樣的現象,該廢水是紡織廢水,根據以往的經(jīng)驗這種廢水氣浮效果較好,小試效果也很好,而且經(jīng)過(guò)一個(gè)星期的摸索與分析排除溶氣水問(wèn)題 ,現在斷定問(wèn)題是在釋放器和氣浮池這段,就是想問(wèn)豎流式氣浮池效果是不是有時(shí)很不穩定?還是氣浮池存在問(wèn)題,按照設計手冊該氣浮池個(gè)參數都符合,上升流速稍偏低,應該也影響不是很大吧,有哪位高手做過(guò)同樣的案例,幫忙解決,還有溶氣罐壓力平穩是不是主要靠釋放器處壓力來(lái)平衡的?
打個(gè)比方,假如現有原始數據: 藥用氨基酸發(fā)酵廢水Q=5000m3/d;進(jìn)水水質(zhì): BOD5=1250mg/l,COD=2500mg/l, SS=750mg/l ,NH4+-N=250mg/l; 要求出水水質(zhì): BOD5<30mg/l,COD<120mg/l, SS<30mg/l,NH4+-N <20mg/l。然后小弟初定流程:格柵集水井→調節池→混凝沉淀池(濕法投加混凝劑平流式隔板反應槽+豎流式沉淀池)→UASB→CASS→消毒→出水,那我應該怎樣說(shuō)明我SS、COD、BOD、氨氮的去除率能滿(mǎn)足出水要求呢?很糾結啊~
廢水厭氧生物處理在早期又被稱(chēng)為厭氧消化、厭氧發(fā)酵;是指在厭氧條件下由多種(厭氧或兼性)微生物的共同作用下,使有機物分解并產(chǎn)生CH4和CO2的過(guò)程。厭氧消化過(guò)程中的主要微生物:發(fā)酵細菌(產(chǎn)酸細菌)、產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌、產(chǎn)甲烷菌等。甘度涉及的產(chǎn)品為厭氧強化菌,主要是改進(jìn)厭氧池內發(fā)酵環(huán)境,促進(jìn)各種厭氧微生物快速生長(cháng)繁殖,如甲烷菌,加速發(fā)酵料的分解,增加產(chǎn)氣量,提高厭氧槽降解效率。降解和去除COD總氮 加速水解酸化抗沖擊。
經(jīng)過(guò)氣浮池 氣浮去除的油脂 要怎么處理~~~[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-1-25 16:45 編輯 ]
二級出水過(guò)濾后SS濃度要求與過(guò)濾設備精度如何相關(guān)?譬如SS濃度20mg/L,過(guò)濾后要求8mg/L,如何確定過(guò)濾設備截流顆粒粒徑?
格柵、調節池、混凝沉淀池、水解酸化池、MSBR、懸浮生物濾池、加藥氣浮各個(gè)池子的去除率,告知前四個(gè)就好,如題,要做畢設,但找不到這些資料,跪求答復,謝謝!
城鎮污水處理廠(chǎng),每天處理量7萬(wàn)噸,采用卡羅塞爾氧化溝2000,前面有厭缺氧池,后面有二沉池,現在氧化溝污泥濃度在4到5g,內回流與外回流皆滿(mǎn)負荷開(kāi)啟,內回流6.5萬(wàn)立方,外回流4萬(wàn)立方,二沉池還經(jīng)常跑泥,脫水機故障,進(jìn)水COD350,總氮55,氨氮35,總磷4,出水COD25以下,氨氮0.3以下,總磷有除磷劑控制在0.3以下,總氮卻一直在13左右飄,怎么加大總氮的去除率
進(jìn)水氨氮會(huì )在10-30左右浮動(dòng),進(jìn)水不穩定,這個(gè)目前無(wú)解,只能等業(yè)主單位改建。應該會(huì )加一個(gè)調節池,做水質(zhì)調節作用。 工藝A3O,厭缺氧3級單元,好氧2級單元。池容大概每單元是130方左右,目前每日進(jìn)水量800-1200的平均,雨天除外。進(jìn)水PH大概在7.6左右,好氧池溶解氧2.5-3左右(冬天的時(shí)候差不多是將將能到2左右),污泥濃度2200左右,沉降比大概是15-25%。分內外回流,內回流好氧池出水至A池第一級,外回流二沉池到提升池,后期外回流設計可能會(huì )有改動(dòng),回流比目前內回流應該是在200%了,內回流泵每小時(shí)流量大概在120-130方左右,基本24小時(shí)開(kāi)啟,外回流基本維持在20-30%之間,因為外回流走儲泥池,脫泥運行時(shí)無(wú)法回流。 好氧池污泥鏡檢有表殼蟲(chóng),草履蟲(chóng),線(xiàn)蟲(chóng),輪蟲(chóng),鐘蟲(chóng),木盾纖蟲(chóng),貝式硫細菌,摩門(mén)蟲(chóng),箭管蟲(chóng)。 監測了一次BOD5,進(jìn)水88左右,好氧池第一級124左右。 COD去除率基本沒(méi)問(wèn)題,主要是氨氮,總氮。氨氮一直不能處理到標準以下,總氮還行。核算一下去除率大概能有50%左右,進(jìn)水1
今天開(kāi)始氣浮池氣泡突然不正常了,像是水燒開(kāi)了一樣。我把容氣水泵先關(guān)了,讓壓力溶氣罐先加點(diǎn)水,再開(kāi)空壓機,開(kāi)始好的,慢慢又變成開(kāi)水狀態(tài)了,怎么回事啊 求助 求助
各位大哥好啊!小弟在做畢業(yè)設計,由于處理水量較小,導師提議用高速凹輪設備來(lái)進(jìn)行氣浮.氣浮池雖然設計好了,可高速凹輪設備卻還沒(méi)有選型,小弟頭都大了,拜托各位大俠提供一些高速凹輪設備的有關(guān)資料.在此多謝了!!!設計參數:處理水量為300t/d,為24小時(shí)處理:平均流量為12.5m3/h.
氣浮池ss去除率
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