專(zhuān)項技術(shù)資料:工業(yè)機器人!涉及工業(yè)機器人的標準規范及其解讀、圖集及其解讀、電氣百科及專(zhuān)家說(shuō)。詳情見(jiàn)附件!
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工業(yè)機器人與現場(chǎng)涂膠密封 1. 執行機構:
所謂,工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節機械手或多自由度的機器裝置,它能自動(dòng)執行工作,是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現各種功能的一種機器。它可以接受人類(lèi)指揮,也可以按照預先編排的程序運行,現代的工業(yè)機器人還可以根據人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。 工業(yè)機器人由主體、驅動(dòng)系統和控制系統三個(gè)基本部分組成。 主體即機座和執行機構,包括臂部、腕部和手部,有的機器人還有行走機構。大多數工業(yè)機器人有3~6個(gè)運動(dòng)自由度,其中腕部通常有1~3個(gè)運動(dòng)自由度;驅動(dòng)系統包括動(dòng)力裝置和傳動(dòng)機構,用以使執行機構產(chǎn)生相應的動(dòng)作;控制系統是按照輸入的程序對驅動(dòng)系統和執行機構發(fā)出指令信號,并進(jìn)行控制。
ABB工業(yè)機器人維修電機過(guò)熱故障:4月12日,接到諸城一家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的電話(huà),其焊接生產(chǎn)線(xiàn)的ABB焊接機器人發(fā)出電機溫度過(guò)高報警。其根本工業(yè)機器人內部的伺服電機出現了故障,伺服電機過(guò)熱故障是在使用過(guò)程中比較常見(jiàn)的故障,輕視過(guò)熱故障往往會(huì )引發(fā)更加嚴重的故障。ABB工業(yè)機器人維修伺服電機過(guò)熱故障原因:①伺服電機定子與轉子之間氣隙過(guò)小,導致相互之間碰撞;②伺服電機的不正常振動(dòng)或噪音;③軸承工作不正常;④電源電壓偏高,勵磁電流增大;⑤電機繞組或匝間短路;⑥物料泄露進(jìn)入電機內部。ABB工業(yè)機器人維修電機過(guò)熱故障處理方式:檢查電機是否過(guò)熱,如電機溫度正常則檢查連接電纜是否正常(可能是控制柜處航空插頭沒(méi)插好),如果査不出問(wèn)題,又著(zhù)急用機器人,可臨時(shí)將報警信號短接,不過(guò)注意,此時(shí)電機真正過(guò)熱后也不會(huì )報警,可能會(huì )引起電機燒毀。
TX2系列六自由度工業(yè)機器人專(zhuān)為最?lèi)毫庸ぷ鳝h(huán)境設計,在高溫、低溫、耐輻射、水下、防爆、高潔凈、無(wú)菌、耐腐蝕、防靜電、真空等特種環(huán)境,仍能保持高速度、高重復精度及高可靠性。適用于生物醫療、制藥、半導體制造、汽車(chē)零部件測試、真空加工設備、科學(xué)儀器、核能工業(yè)等諸多領(lǐng)域。 最大負載150Kg,最大工作半徑2594mm,最快速度14m/s
庫卡工業(yè)機器人顯示HPU或者RCP故障維修描述:庫卡工業(yè)機器人在生產(chǎn)使用中顯示HPU或RCP故障提示文字,此種故障代碼存在兩種故障情況一種是傳輸系統的故障,第二種是傳輸出錯。檢查故障的方式查看庫卡工業(yè)機器人動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行判斷。 庫卡工業(yè)機器人顯示HPU或者RCP故障維修原因:庫卡工業(yè)機器人出現上述兩種故障的主要原因是機器人的KCP出現
工業(yè)機器人四大家族的“前世今生”! 機器人產(chǎn)業(yè)是已開(kāi)發(fā)國家工業(yè)化的重要標志,在勞動(dòng)力成本不斷飆升和機器人制造門(mén)坎日趨下降的大背景下,機器人及智慧裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展愈來(lái)愈受到社會(huì )各界的廣泛關(guān)注。日本和歐洲發(fā)展速度尤為出眾,逐漸成為全球工業(yè)機器人市場(chǎng)的兩大主場(chǎng)。 在世界工業(yè)機器人業(yè)界中,以瑞士的
ABB工業(yè)機器人維修主板故障檢測方法:在A(yíng)BB工業(yè)機器人主板出現問(wèn)題,一定要對主板進(jìn)行詳細的檢查,可以通過(guò)放大鏡進(jìn)行檢測,使用放大鏡有兩個(gè)好處:①工業(yè)機器人的電路板上的PCB連接線(xiàn)是否出現破損、附著(zhù)灰塵及油污、斷線(xiàn)及短路等情況;②主板上的電阻、電解電容、電感器、二極管、三極管等元器件是否有斷開(kāi)的情況出現。ABB工業(yè)機器人維修主板故障解決措施:使用萬(wàn)用表測量ABB工業(yè)機器人的供電電源與接地電阻的方法檢測,工業(yè)機器人上電路板的電阻≥70Ω,如果測量電阻值太小,故障的原因就有可能是電路板上的電子元器件損壞,要熟悉電路板上各元器件的電壓值及電阻值,可以通過(guò)檢測各元器件的電壓或電阻將損壞的元器件進(jìn)行更換。在更換時(shí)一定注意元器件不能連接錯誤或者安裝位置錯誤,造成舊的故障沒(méi)有修復,新的故障有出現了。
如今,國內制造業(yè)已經(jīng)很成熟,經(jīng)歷了前些年的高速發(fā)展,國內市場(chǎng)對于焊接工件的精度和效率都有著(zhù)更高的要求,但是多數焊接工人,除了技術(shù)水平受限之外,工作疲勞也會(huì )造成焊接要求的不達標,焊接的時(shí)候還會(huì )有火花、飛濺以及
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故障現象:一 開(kāi)機情況下加伺服,示教器顯示 “A7010 放大器準備異常” 報警 一.故障原因分析: 開(kāi)機加伺服情況時(shí),伺服CPU沒(méi)有收到伺服放大器返回的伺服準備正常信號,示教器顯示報警代碼“A7010 放大器準備異常” 。 二.修理方法: 確認伺服CPU與伺服放大器之間連接,確認伺服放大器AC200V供電電源,確認伺服CPU、伺服放大器、電源板的完好。 檢查步驟: 1.檢查伺服CPU上的DRV線(xiàn)是否正常,如圖1。 2.參照圖2用萬(wàn)用表交流檔測量放大器的AC200IN端子在機器人加伺服瞬間是否
機器人電動(dòng)伺服驅動(dòng)系統是利用各種電動(dòng)機產(chǎn)生的力矩和力,直接或間接地驅動(dòng)機器人本體以獲得機器人的各種運動(dòng)的執行機構。 對工業(yè)機器人關(guān)節驅動(dòng)的電動(dòng)機,要求有最大功率質(zhì)量比和扭矩慣量比、高起動(dòng)轉矩、低慣量和較寬廣且平滑的調速范圍。特別是像機器人末端執行器(手爪)應采用體積、質(zhì)量盡可能小的電動(dòng)機,尤其是要求快速響應時(shí),伺服電動(dòng)機必須具有較高的可靠性和穩定性,并且具有較大的短時(shí)過(guò)載能力。這是伺服電動(dòng)機在工業(yè)機器人中應用的先決條件。 一、機器人對關(guān)節驅動(dòng)電機的主要要求 1、快速性 電動(dòng)機從獲得指令信號到完成指令所要求的工作狀態(tài)的時(shí)間應短。響應指令信號的時(shí)間愈短,電伺服系統的靈敏性愈高,快速響應性能愈好,一般是以伺服電動(dòng)機的機電時(shí)間常數的大小來(lái)說(shuō)明伺服電動(dòng)機快速響應的性能。 2、起動(dòng)轉矩
青島發(fā)那科工業(yè)機器人維修剎閘過(guò)電流故障描述:客戶(hù)的一臺發(fā)那科搬運工業(yè)機器人在剎閘時(shí)候出現了漏電故障。其示教器上顯示的故障代碼為SRVO–018 SVAL1 Brake abnormal。查看發(fā)那科機器人維修手冊關(guān)于此故障代碼的含義為制動(dòng)出現異常。青島發(fā)那科工業(yè)機器人維修剎閘過(guò)電流故障原因:檢查發(fā)那科工業(yè)機器人的伺服驅動(dòng)器上的ALM LED指示燈,表示伺服驅動(dòng)器檢查到有額外的制動(dòng)電流存在導致了此種故障的發(fā)生。青島發(fā)那科工業(yè)機器人維修剎閘過(guò)電流故障解決措施:可以通過(guò)檢查發(fā)那科工業(yè)機器人的連接電纜以及電纜內部的機械部件是否存在地線(xiàn)短路的情況。檢查機器人的制動(dòng)裝置連接器是否有連接。也可通過(guò)替換伺服驅動(dòng)器進(jìn)行解決。
青島ABB工業(yè)機器人伺服驅動(dòng)器通電無(wú)顯示故障維修原因:機器人伺服驅動(dòng)器通電無(wú)顯示,出現此種工業(yè)機器人維修故障的原因是驅動(dòng)器的主回路損壞或者驅動(dòng)器的開(kāi)關(guān)電源損壞。青島ABB工業(yè)機器人伺服驅動(dòng)器通電無(wú)顯示故障維修案例一:檢查伺服驅動(dòng)器開(kāi)關(guān)電源及逆變電路正常。當主回路的2個(gè)充電熱敏電阻、三相整流橋燒壞,以及部分線(xiàn)路板的連接銅箔有燒斷的情況存在,故障原因是主電路對地短路導致其相關(guān)元器件損壞,將上述損壞元器件更換成新的既可以。青島ABB工業(yè)機器人伺服驅動(dòng)器通電無(wú)顯示故障維修案例二:檢查伺服驅動(dòng)器主回路是正常的,但開(kāi)關(guān)電源IC芯片的第7腳測量為0V,正常應該是15V。導致電阻R2變成了開(kāi)路。將IC芯片使用電烙鐵焊下檢查確定3844b IC芯片損壞,將其更換成新的,R2電阻恢復正常,通電伺服驅動(dòng)器正常工作。青島ABB工業(yè)機器人伺服驅動(dòng)器通電無(wú)顯示故障維修案例三:機器人伺服驅動(dòng)器的供電開(kāi)關(guān)跳閘,檢查驅動(dòng)的電路發(fā)現主電源有多出燒黑的情況,逆變模塊IGBT損壞,維修方法是將損壞的電路的光耦:A3120,二極管:Z70、A4、A7,開(kāi)關(guān)管:2sK1317,10Ω、100 Ω電阻
安川NX100工業(yè)機器人維修更換CPU單元電子器件組成部分:安川NX100工業(yè)機器人的CPU單元是由控制電源和基礎框架,控制基板,伺服控制基板以及機器人I/F單元構成的。安川NX100工業(yè)機器人維修更換CPU單元電子器件方法:更換控制基板時(shí),一定要確保切斷電源,控制基板是由電池支持的,內部存儲有使用程序等重要文件數據,如果操作錯誤,就會(huì )導致內容丟失,導致機器人無(wú)法使用。更換時(shí)一定要把控制基板內部的存儲卡取出,安裝到新的控制基板上。更換CPU的控制電源時(shí),一定要在電源切斷5分鐘后在進(jìn)行電源的更換,不可以觸摸接線(xiàn)端子,更換時(shí)要確認操作面板上的顯示燈已經(jīng)全部熄滅了。機器人I/F單元保存的程序和參數,對對其進(jìn)行更換前要對數據備份,以免更換后無(wú)法找到相關(guān)的參數及內容(備份方法可以選擇:維護模式、外部存儲、保存三種模式保存CMOS)。在替換安川機器人I/F單元時(shí)不能長(cháng)時(shí)間放置,要盡快安裝上,以免因長(cháng)時(shí)間放置導致電容電量耗盡后程序出現丟失。
??焊接機器人技術(shù)是工業(yè)機器人技術(shù)在焊接領(lǐng)域的應用,它能夠根據預先設定的程序同時(shí)控制焊接端的動(dòng)作和焊接過(guò)程,在不同的場(chǎng)合可以進(jìn)行重新編程。其應用目的在于提高焊接生產(chǎn)率,提高質(zhì)量穩定性和降低成本。 ??焊接機器人幾個(gè)趨勢和技術(shù) ??1、機器人性能價(jià)格比: 機器人性能不斷提高(高速度、高精度、高可靠性、便于操作和維修),而單機價(jià)格 不斷下降。由于微電子技術(shù)的快速發(fā)展和大規模集成電路的應用,使機器人系統的可靠性有了很大提高。
青島發(fā)那科工業(yè)機器人機械臂下滑故障維修:發(fā)那科2000iB/165F六軸點(diǎn)焊機器人工作過(guò)程中出現J4臂自動(dòng)下滑現象,焊接機器人發(fā)出伺服故障,其顯示的故障代碼為SERVO-023,根據發(fā)那科工業(yè)機器人維修手冊關(guān)于代碼解釋為:SERVOStoperrorexcess(Group:%1 Axis:%4),當伺服電機停止時(shí),會(huì )產(chǎn)生一個(gè)過(guò)度伺服位置錯誤。青島發(fā)那科工業(yè)機器人機械臂下滑故障維修辦法:將發(fā)那科焊接機器人停止在任意位置時(shí),焊接機器人J4軸都有自動(dòng)下滑現象,其他5軸均正常,確認屬于工業(yè)機器人維修J4軸故障。由于J1~J6軸減速器剛換過(guò)油,導致工業(yè)機器人維修此故障原因可能是機器人伺服電機密封磨損,電機內進(jìn)油導致抱閘不良,將焊接機器人固定住。工業(yè)機器人維修方法是更換J4軸M4伺服電機后,對其J4軸做單軸的零點(diǎn)“SINGLEAXISMASTER”,試運行后焊接機器人故障排除。
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