我公司目前的廢水水質(zhì)情況是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至還不到 水量每天3000T運用的工藝是物化+酸化+生化 在物化前的調節池中運用強堿強曝氣現在還是不減少那位高手能指點(diǎn)下
請教:氨氮300mg/l,COD600mg/l的污水采用SBR工藝可行否?如可采用運行時(shí)應注意些什么?要求出水氨氮20,COD100
_高氨氮廢水的研究與利用
污水中的含氮化合物主要有四種,即有機氮、氨氮、亞硝酸鹽氮以及硝酸鹽氮,其中氨氮是最主要的存在形式。氨氮在污水中的存在形式有兩種,即游離氨(NH3)與離子狀態(tài)的氨鹽(NH4+ ),高氨氮廢水排入水體,會(huì )使水體產(chǎn)生富營(yíng)養化現象,嚴重威脅水環(huán)境的安全。高氨氮廢水水質(zhì)變化較大,根據不同的水質(zhì)產(chǎn)生了不同的處理方法。
我與高氨氮廢水的愛(ài)恨情仇!
我手上有一個(gè)案子,該工程的廢水水質(zhì):COD和BOD都不高;但是氨氮卻很高到達59mg/L.用什么工藝處理才能達標呢?(國家一級標準)
我們是主要從事高氨氮的生物處理方面的,現在做到最高氨氮濃度5500,出水達到三級標,歡迎討論及介紹相關(guān)高氨氮廢水項目,真誠合作,互利共贏(yíng)。
高氨氮廢水的危害及處理技術(shù)分析
高氨氮廢水處理一直是我公司的一個(gè)難題,從我接手公司的氨氮處理2年來(lái),做過(guò)各種嘗試,現取得明顯效果。在不能做消化的前提下,通過(guò)各種方法使氨氮排放指標達排放標準,哪位同仁有這方面的經(jīng)驗或需要這方面的技術(shù),可以相互交流。 蒸氨廢水吹脫小試報告 實(shí)驗水樣:DPG車(chē)間蒸氨出水。實(shí)驗目的:檢測吹脫方法對DPG蒸氨出水中氨氮的去除效果。實(shí)驗方法:取蒸氨出水約4L,鼓風(fēng)曝氣12h,檢測進(jìn)出氨氮。
廢水水質(zhì):氨氮25g/l,鈷200mg/l,銅10mg/l,鎳10mg/l,氟10g/l,COD較低不用考慮,SS含量也較低水量:2000m3/d要求:氨氮處理到35mg/l金屬離子的去除問(wèn)題不大,化學(xué)沉淀效果不錯,氟通過(guò)加鈣沉淀效果也可以,就是加藥量大點(diǎn),估算藥劑費用基本可以接受;目前最大的問(wèn)題就是氨氮的去除,沒(méi)有理想的方法,前期小試采用MAP沉淀法,效果還行,但是通過(guò)計算處理費用驚人,一年的運行費用比企業(yè)的利潤還多,雖然MAP沉淀污泥可最為復合肥綜合利用,但是一年產(chǎn)生量太大,銷(xiāo)售風(fēng)險就太大,很難找到銷(xiāo)售出路.企業(yè)難以承受.目前在考慮吹脫法脫氮,由于處理水量太大,吹脫產(chǎn)生的氣體量很大,氨氣的吸收處理等各方面都存在一些疑問(wèn).不知道大家有沒(méi)有好的建議,有這方面實(shí)際工程經(jīng)驗的同行們請提供一些指導,非常感謝!
大家好!! 我有一個(gè)很急的問(wèn)題:我公司有一個(gè)車(chē)間是生物制藥,其中有幾個(gè)工序必需用尿素做載體,因此要使用大量的尿素,這些尿素溶于水后,最后又全部排放。這部分廢水先前是進(jìn)入污水處理站(生物接觸氧化法),但不到一個(gè)月時(shí)間,就把污水站的菌種全部殺死,而且有大量的氨味,最后不得不新建一個(gè)回收池,進(jìn)行暫存。但我想把這部分水處理掉。不知道各位有沒(méi)有什么好辦法:我想用離子交換法及膜技術(shù),但還是有濃水排放。 謝謝各位!!幫幫忙!!! 急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!
目前聯(lián)系一個(gè)污水處理廠(chǎng),進(jìn)水大部分為生活污水,包括部分化工廠(chǎng)廢水及垃圾填埋場(chǎng)滲瀝液。一般情況下水質(zhì)較穩定,COD在150mg/l左右,氨氮不到20,但在夏季尤其是雨季,進(jìn)水氨氮偶有達到1400mg/l,使得生化池內微生物全部死亡,污水處理廠(chǎng)出水進(jìn)入為濕地,這樣以來(lái)濕地內的蘆葦等全部被燒死。想尋求一種方法,能解決瞬時(shí)高氨氮廢水入侵生物池微生物的方法。求高見(jiàn)!
日處理水量1500立方左右,生化前水質(zhì):COD2000,氨氮300左右,生化池1200左右,氨氮很難降解,請大家支支招。
見(jiàn)了不少理論文章,關(guān)于同步硝化反硝化或亞硝化的,本人通過(guò)工程實(shí)踐得到如下體會(huì )供同仁參考,如有更好的經(jīng)驗歡迎提出共同分享進(jìn)步。 對于皮革廢水(氨氮一般在400mg/L左右)、養殖廢水(氨氮一般在500mg/L-1000mg/L)左右、淀粉廢水(氨氮一般在200mg/L左右)。以上三種廢水的氨氮均超過(guò)100mg/L,傳統A/O或A2/O工藝中進(jìn)水氨氮一般在30mg/L左右,其實(shí)這類(lèi)傳統脫氮工藝中還沒(méi)有對付如此高氨氮的經(jīng)驗。 我實(shí)踐總結后認為要用生化法解決如此高的氨氮。需達到如下三個(gè)條件:
農藥廢水:COD 500-1000,氨氮5000,氯離子1-2萬(wàn), 要求氨氮處理到低于35mg/L,COD低于500mg/L 怎么處理合適,謝謝大家啦!
各位大哥大姐: 小弟有個(gè)廢水不知道如何去處理了!屬于事故突發(fā)應急方案。不知道如何設計? 化肥廠(chǎng)高氨氮廢水處理,萬(wàn)一發(fā)生氨氮泄漏,將直接破壞循環(huán)水,該如何處理這部分廢水? 首先蒸氨已經(jīng)排除了!然后原本想采用MAP法,但是成本太高,且要調PH值。預估計氨氮為10000左右,有沒(méi)有好的處理方法啊? 小弟在此拜謝各位了!!!請幫我出個(gè)主意吧~~~
我公司采用MVR蒸發(fā)回收氯化銨,但是在循環(huán)蒸發(fā)到一定程度廢水中雜質(zhì)成分累積過(guò)高如含氯化鈉,硫酸鈉等,導致無(wú)法繼續通過(guò)蒸發(fā)回收高純的氯化銨。由此便產(chǎn)生了濃度高達70g/L的氯化銨廢水,同時(shí)考慮到公司又接收了大量的廢磷酸,于是使想通過(guò)磷酸銨鎂沉淀法處理高濃度的氯化銨廢水回收磷酸銨鎂沉淀,通過(guò)這個(gè)方法呢最終產(chǎn)生了高鹽高氨氮高濃度有機廢水需要處理,水質(zhì)情況如下:NaCl 濃度126g/L(鹽度13%),N濃度2g/L,COD 22000mg/L。這個(gè)COD主要是原料廢磷酸中產(chǎn)生,原氯化銨廢水COD 2000mg/L左右。我查了一下常規處理工藝一般為蒸發(fā)濃縮+Fe-C微電解+Fenton氧化+厭氧生化+好氧生化,想請問(wèn)一下各位同行該工藝是否有效,同時(shí)是否有其余的可行的更好的工藝呢?
進(jìn)水COD8000左右,氨氮170-200左右,從UASB出來(lái)后,COD1400,氨氮增加到280,進(jìn)水量144噸/天。UASB后接水解酸化+接觸氧化+兼性氧化+活性污泥+絮凝沉淀。一路下來(lái),氨氮始終不降,活性污泥段有一段時(shí)間氨氮去除能力較好,一度能將氨氮降至個(gè)位數,但是過(guò)了一個(gè)月左右,氨氮開(kāi)始升高,如今已超過(guò)35的排放限值。活性污泥出水泥水分界面清晰,污泥沉淀速度較快,5-10分鐘左右即可沉淀下來(lái),絮體有點(diǎn)問(wèn)題,不像是正常絮體。上清液較混,發(fā)黃,看不到明顯的不沉淀污泥,絮凝后有較多泥產(chǎn)生。(推測,上清液里有較多細小的污泥)
市政廢水,奧貝爾氧化溝工藝,進(jìn)水COD300左右,氨氮接近70,冬季溫度經(jīng)常在10度左右,極低溫度低于8度,基本全年有一半的時(shí)間氨氮超標排放。現在做了一些升級改造,增設曝氣池,把原來(lái)的氧化溝變成缺氧池,把曝氣方式由轉刷曝氣變成底部曝氣,增設鼓風(fēng)機房,不知能否改善。
高氨氮廢水
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