我們的是工業(yè)污水,我們現在運行的也快半年了。剛開(kāi)始COD不是很高的時(shí)候,污泥運行的還可以。上清液也很好。但慢慢COD的高了 水的上清液就不行了。30分鐘后污泥的沉降速度還是很好的。但是上清液就很渾濁。但要是你放時(shí)間長(cháng)了。上清液還是比較好的。在運行一段時(shí)間后 ,現在的上清液是在也沉清不了。我們的COD也就1000左右。PH值在7左右 但是污泥30分鐘后的沉降比是20% 但是還SBR池的泡沫還是很清了 也很均勻的。但也是用部分死泥在表面的。我希望各位師傅們能不能告訴我是怎么回事了?就是上清液很渾濁。
SBR生化處理池中的產(chǎn)水是否合格如何判斷?從以下幾個(gè)小點(diǎn)入手: (1) PH變化:PH變化可以反映SBR池硝化及反硝化反應的程度,硝化反應為氧化反應,反硝化反應為還原反應。硝化過(guò)程產(chǎn)生H+,反硝化過(guò)程產(chǎn)生OH-。一般在進(jìn)水時(shí)PH總體趨勢會(huì )上升,但進(jìn)完水后,PH達到一個(gè)峰值,連續曝氣,PH會(huì )有一個(gè)階段的下降,這是因為硝化反應占主要作用,反硝化占次要作用,PH總體趨勢會(huì )直線(xiàn)下降,當氨氮全部轉化或即將全部轉化為NO3-及H+時(shí),PH不再下降,開(kāi)始上升,反硝化反應開(kāi)始占主要作用,開(kāi)始厭氧,PH直線(xiàn)上升,PH達到平穩,出水氨氮基本達標。
設計參數:1。 SBR池的容積負荷為0.36KG BOD/M3*D,有效容積180M3。2。 進(jìn)出水BOD5為200ML和20ML,平均污水量為15M3/H。3。 調節池有效容積93M3,停留時(shí)間6.2小時(shí)。問(wèn)題:1。 SBR池的深度是否和水力負荷有關(guān)?如何確定?2。 SBR池計算是按接觸氧化法?還是按生物法?
最近園區又下了新的指標,對制藥企業(yè)的COD不僅要到500以下連氨氮也要降到50以下啊, COD還能勉強撐住但氨氮卻一直降不下來(lái) , 頭都打了啊 ! 希望各位能給點(diǎn)建議
我的畢業(yè)設計是城市污水處理,我用的是SBR法,算到泥線(xiàn)時(shí),SBR池的污泥量不會(huì )算,哪位幫我一下??有設計例子嗎?可以給我參考一下嗎?
請教:生化池磷肥投加量如何計算?(用過(guò)磷酸鈣,有效磷P2O5≥46%),是用過(guò)磷酸鈣的分子式計算含磷量的百分數還是用五氧化二磷計算含磷量的百分數?
本人現在正一食品廠(chǎng)進(jìn)行污水調試,不知道是何原因污水進(jìn)入A/O生化池后,出水變成乳白色,污泥的掛膜情況良好,前段時(shí)間該廠(chǎng)停產(chǎn)月余。
各位大俠,最近一段時(shí)間生化池泡沫很多,而且很粘稠,顏色發(fā)黃,之前運行正常,有什么辦法去除泡沫?進(jìn)水COD:20000mg/L,NO3-N:5000mg/L,廢水:羥乙基纖維素廢水工藝:D-N,CBR,ASB工藝(缺氧反硝化+接觸氧化+活性污泥)污泥負荷沒(méi)有太大變化,MLSS:8000mg/L,出水COD也比較正常。初步估計是污泥老化,除了排泥、加水噴淋、消泡劑,還有沒(méi)其他辦法消泡?
論文簡(jiǎn)介:介紹了綜合池的兩種結構與運行方式,連續式進(jìn)水,出水工藝;間歇式進(jìn)水、出水工藝與CASS池的聯(lián)系和區別,間歇式進(jìn)水、出水(同時(shí)進(jìn)行)工藝與SB 投稿網(wǎng)友:blueslovezjj 上傳時(shí)間: 2013-04-22
圖紙簡(jiǎn)介: 缺氧池曝氣裝置圖,好氧池曝氣裝置圖,曝氣頭,曝氣頭分布圖 投稿網(wǎng)友: my515921683 上傳時(shí)間: 2013-08-10
19萬(wàn)平米的住宅小區污水處理——生化池
可從以下方面來(lái)給我些建議,謝謝!!!生化池設計時(shí)要考慮半放空問(wèn)題,即在后期調試時(shí),需水質(zhì)不好時(shí)可將生化池上半部分水放掉,但保證池內污泥不流失小白,現在還在學(xué)習階段,求大神給些具體的指導!不甚感激
本人剛畢業(yè),現從事環(huán)保行業(yè),由于本人之前學(xué)習的不是環(huán)境工程,所以對污水處理完全不了解。想請教一下,如何在只知道進(jìn)水及出水COD濃度和水量的情況下設計和計算各個(gè)池子的容積?我看的書(shū)上面好像都是按BOD算的。先謝謝各位了
如題,生化池的尺寸是12×5×4m,Q=20m3/h,汽水比:15:1,請問(wèn)該如何確定風(fēng)機的風(fēng)量?最好說(shuō)的詳細點(diǎn)? 先謝謝了!
氣浮-水解-sbr sbr 氨氮進(jìn)水80mg/L 現出水70左右 cod出水80mg/L sbr運行 泵小 進(jìn)水同時(shí)曝氣6個(gè)小時(shí),再曝氣1.5小時(shí),沉淀1.5小時(shí),排水1.5小時(shí), 然后在進(jìn)水水解 出水 ph為7.5 sbr 池污泥沉降比60%,現在泥不太好 沉降慢 請問(wèn)運行怎么調整 氨氮要求10以下,,QQ137405570
本人是處理生化工藝的新手,想請教大家一些處理中遇到的問(wèn)題,我們的原進(jìn)水COD保持在200--300之間,經(jīng)過(guò)厭氧塔,再經(jīng)過(guò)氣浮池,再經(jīng)過(guò)曝氣池,二沉池出水。一般像原進(jìn)水200 300COD經(jīng)過(guò)厭氧塔之后,出水的COD就已經(jīng)差水多達標了,問(wèn)題是好氧處理這部分,打個(gè)比方,曝氣池的出水COD正常的話(huà)在40 50 左右,再經(jīng)過(guò)二沉池,外排出水COD也就在10--20之間,問(wèn)題是這樣:二沉池有四個(gè)池四臺污泥泵,我們每?jì)蓚€(gè)小時(shí)輪換污泥泵回流至曝氣池,一個(gè)班八個(gè)小時(shí),四個(gè)池正好每個(gè)池的污泥都能及時(shí)回流,問(wèn)題:污泥泵回流量打得大的話(huà),曝氣池的COD就會(huì )增加,曝氣池的DO就會(huì )降低,二沉池的水面也會(huì )有細小的污泥懸浮~影響到出水水質(zhì)~本人也試過(guò)把污泥回流上去以后,把回流量調小,這樣曝氣池出水和二沉池的出水COD明顯降低,但是曝氣池的DO會(huì )越來(lái)越低,這又是何解,怎么樣處理這兩方面的矛盾?
工程規模1700T/d-----SBR池工藝施工圖,希望各位同仁多提寶貴意見(jiàn)!
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